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    濃密機效率不高的原因有哪些?四個方面為您解答

    發布日期:2018-10-30 點擊量:0
      濃密機主要是用于浸出液濃縮和廢水處理等需要固液分離的工作環境。早期的濃縮效率及處理量不好,而且頻頻出現問題,如細粒沉降效果差,易產生“跑粗”,溢流水含量大和底流濃度低等問題,主要是因其技術和設計的問題。下面隆中重工給大家詳細講解影響濃密機的處理效果:  
      一、沉降槽結構的設計  
      1、沉降槽槽幫較淺  
      通常情況下,沉降槽的生產能力與沉降槽的槽幫高度無關,J取決于沉降槽速度和槽體的沉降面積。如果槽幫較淺(≤3.1m),顆粒在下降的過程中,會隨著礦漿的密度變大,沉降速度會逐漸減小,當在槽內某一界面達到臨界速度時,該截面位置會隨著進料與礦漿性質變化而變化,難以控制其濃縮效果。因為,槽內的固體顆粒不是在靜止的液態中自由沉降的?! ?br />  2、溢流溝設置在槽內部  
      早前的濃密機采用的是內置溢流溝裝置,它離槽頂邊有8.15m高的距離,而且被木板蓋住,在其運行的過程中,工作人員無法觀察到溢流溝的情況,溝內的沉渣不能被及時清理,長久下來,溢流溝易被淹沒,導致失去溢流作用。

    濃密機圖片
      二、刮渣裝置設計  
      早前,深錐濃密機的刮板裝置采用的是二對工字梁長短刮臂設計,長短刮臂成十字型安裝,每根刮臂上的刮板之間都留有空擋,且長短刮臂上的刮板相互交錯著。在刮渣的過程中,周圍的渣都是靜止狀態,刮渣的阻力非常大,每次刮動,所移動的距離都很小,所以需要多個周期的刮動才能將渣排出,這樣間斷的刮渣效率非常低?! ?br />  這種設計的刮臂,實際上是一根由斜拉桿拉著的懸臂梁,它的斜拉桿剛度很有限,一旦工況波動或者排渣不及時,便會使得槽底沉渣堆積,以至刮板很難刮動,造成上翹,如果提升干因銹蝕無法提放的話,槽底沉積排渣不及時就會變硬渣,造成刮臂彎曲變形等。為了避免這種現象發生,B須定期停機掏槽,清楚槽底沉渣,這樣就加大了掏槽的次數?! ?br />  三、密封的設計  
      尾礦濃密機的密封采取的是木板蓋住溢流槽,密封性能差,導致槽內、外的溫差較大,產生霧氣,尤其是在春冬季節,有時能見度不C過1m,設備的銹蝕很嚴重,致使傳動蝸桿箱的使用壽命不過半年、行程撞碰開關系統常常銹死,不能及時報警停車,導致限位箱炸裂。
      
    濃密機圖片
      四、控制系統  
      早前的濃密機沒有自動控制系統,通常都是人工控制。當人工定時斷放渣時,不但很難把握每次排渣量多少,而且,很難保證其底流密度,如果排放過量,會造成底流密度過低,影響渣漿過濾、減少上清液產量;如果排放量過少,低渣排不出來,造成濃密機C負荷運動,易引發設備故障?! ?br />  以上四點是隆中重工為大家整理提供,如有其他疑問也可以電話咨詢我們。企業網址: http://www.bahiacruiser.com,咨詢電話: 400-658-0379
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